原标题:离合器壳体压铸工艺分析及缺陷改善 摘 要:国产新一代CVT变速箱燃油经济性、动力性、舒适性好,成本低,但是集成结构的复杂化,功能的多样化给离合器壳体的制造带来了极大的挑战。通过应用并完善高压点冷型芯针设计,可以有效地提高热节的冷却效果,延长针的使用寿命;通过改进毛坯形状设计,增加挤压销的直径,可以有效解决厚大位置内部缩松、缩孔缺陷,保证产品的内部质量和气密性。 前 言:国产新一代CVT变速箱可获得传动系统与发动机工况的最佳匹配,但是变速箱结构复杂,壁厚变化大,内部品质、表面品质、加工尺寸精度、气密性要求高,导致产品制造困难,废品率高,需要对压铸工艺进行研究和改进。 我司生产的离合器壳体,材质是ADC12合金,轮廓尺寸是545 mm×430 mm×230 mm,一般壁厚是3.5 mm,产品质量是10.47 kg。该产品峰值年产量为20万件,内部质量要求优于ASTM E 505 2级标准,外观质量要求装配及密封位置加工后气孔直径小于0.4 mm,间隔大于8 mm,数量小于3个;外观质量要求毛坯表面不允许有铸点、冷隔、裂纹、飞边、毛刺等缺陷;气密性要求高压油道在300 kPa的压力下,泄漏量小于3 mL/min。 通过对离合器壳体的压铸工艺设计、压铸缺陷的原因分析和工艺改进,提出类似产品的典型压铸缺陷问题解决方法。 1、压铸工艺设计 1.1 压铸机型选择 压铸时,为了保证铸件尺寸精度和内部质量,防止压铸过程飞料,必须锁紧分型面。因此选择关键是压铸机锁模力大小的计算。 铸造总投影面积: A铸造投影面积=A产品+A浇道+A溢流槽=3 229 c㎡ F锁≥安全系数×压射比压×A铸造投影面积=1.1×75×3229=2 6640 kN 根据锁模力计算结果和公司压铸机台资源,选择IDRA的27 000 kN压铸机。 1.2 压铸模具设计 内浇口设计应该使铝液的充型距离尽可能的短,以减少铝液温度的降低;浇口位置应该使铝液到达型腔各处位置距离相等,实现远离部位同时充填和凝固;应该设置在压铸件厚壁处,实现顺序填充、压力补缩。根据该产品的结构特点,两个大的轴承孔内部、高压油道内部质量要求高,根据金属液填充流向的需要,浇注系统采用梳形设计,浇口厚度为4 mm,位于产品壁厚5 mm分型线位置,设置在定模面上。浇注系统设计见图1,模具设计见图2和图3。
图1 浇注系统设计
图2 定模设计
图3 动模设计 1.3 嵌件工艺设计 为了提高变速箱输出带轮轴前轴承孔的耐磨性能,产品设计了嵌件结构,嵌件材料为ADC14合金,壁厚为3 mm,见图4。要求嵌件在模具上放置位置准确、稳定可靠,压铸过程中,铝液和嵌件紧密结合无间隙,且该孔用作机加工定位孔。嵌件内径φ78.57±0.03 mm,动模定位凸台直径φ78.45±0.01 mm,配合间隙单边0.04~0.08 mm,嵌件使用烤箱加热至200 ℃,人工拿取与模具前端贴合放置。嵌件在模具上定位见图5。
图4 嵌件
图5 动模嵌件定位 1.4 压铸工艺参数设计 铸造压力选择75 MPa, 填充速度为50 m/s;内浇口总横截面积为1 490 m㎡;冲头直径为160 mm, 冲头横截面积=πD2/4=20 096 m㎡;内浇口和冲头速度比= 冲头横截面积/内浇口总横截面积=13.49;冲头速度=内浇口速度/内浇口和冲头速度比=3.7m/s;G内浇口通过质量=G产品质量+G渣包重量=13 500 g;填充时间=内浇口通过质量/(铝液密度×内浇口截面积×填充速度)=68 s; 高速切换位置,一般以溶汤到达浇口的位置为基准进行设定,根据产品质量和功能需求,前后调整切换位置来选择最佳位置,对产品质量影响较大,产品某位置出现缺陷时,都可以通过调整切换位置来观察缺陷的变化来改善产品,见图6,计算方法如下: 高速行程= G内浇口通过质量/冲头横截面积/AI液密度=(13500/20096)/2.64×1000=254 mm; 料柄厚度为35mm; 高速切换点=压室有效长度-料柄厚度-高速行程=915-35-254=626mm;
图6 高速行程及切换点位置 2、压铸缺陷分析及改进 (1)问题1 产品变壳安装密封面上的M10螺纹孔,毛坯孔大端直径为7.5 mm,深24 mm,加工完成后,在300 kPa的空气压力下和高压油道发生窜漏,发生比例达50%,严重影响产品的密封及使用功能。漏气位置见图7。
图7 漏气位置 原因是,M10螺纹孔位置局部厚大,达到20 mm,属于热节,在压铸成形过程中,产生约5 mm大小的缩孔,导致M10螺纹孔和高压油道串漏,缺陷解剖及X光检查,见图8。
图8 缺陷解剖及X光 针对产品M10螺纹孔位置局部厚大产生缩孔问题,通过采用高压型芯点冷针进行解决,型芯针直径为7.5 mm,内部冷却通道直径为3.5 mm,单边壁厚为2 mm,见图9。实际使用过程中,发现点冷针头部粘铝,冷却效果差,主要原因是原设计冷却通道底端距离针头部6 mm,不能快速有效冷却,改进为冷却通道底端距离针头部3 mm,见图10,不易断针,冷却效果良好,缩孔缺陷问题得到彻底解决,不良为0。
图9 改善前超点冷针设计
图10 改善后超点冷针设计 (2) 问题2:产品高压油道孔,毛坯孔大端直径为8 mm,深87 mm,加工完成后,前部M10螺纹孔出现黑皮残留,螺纹孔内1/4周无螺牙,该批次发生比例达47%,严重影响产品的装配和密封性能,导致批量报废。螺纹不良见图11。
图11 螺纹孔形状、尺寸及缺陷位置 原因在于,型芯针孔大端尺寸要求φ8±0.3 mm,实测结果为7.98 mm,尺寸合格;型芯针孔深度要求:87±1 mm,实测结果为86.79 mm,尺寸合格。但是型芯针在距离顶部40.83 mm处,开始发生弯曲;长度29.69 mm处,型芯针表面有轻微拉伤,表面涂层有脱落;长度16.27 mm处,严重粘铝,见图12。
图12 型芯针弯曲位置 高压点冷型芯针冷却不足,表面温度过高,金属液易粘模,导致严重粘铝,脱模困难,损坏型芯针;型芯针热硬度和热稳定性不足,抗热疲劳及突变失效的能力差,两个因素叠加导致型芯针易发生弯曲变形。 针对产品高压点冷型芯针弯曲,工艺改进措施如下:①高压点冷型芯针原设计,内孔直径为2.5 mm,中心管直径为2.3 mm,单边间隙只有0.1 mm,排水量小,容易堵塞,影响冷却效果,见图13;设计改进后,内孔直径为3 mm,中心管直径为2 mm,单边间隙为0.5 mm,排水畅通,可以有效保证冷却效果。改善措施实施后,针表面没有粘铝、拉伤缺陷,表面质量良好。
图13 高压点冷型芯针 ②由于该型芯针直径小且比较长,容易弯曲变形,导致寿命只有200件,严重影响生产连续性,需要对针的材料和寿命进行改善。材料由SKD61改为W360合金,硬度(HRC)为52~56,同时表面进行渗氰处理,提高型芯针表面硬度和耐磨性。实施改善措施后,针没有发生弯曲,只是在接近寿命时会发生断裂,根据数据统计,寿命按9000件进行管理,可以保证连续稳定生产。 (3)问题3:产品轴承孔旁的M6螺纹孔,深度为21 mm,加工完成后,在300 kPa压力下和高压润滑油道发生串漏,发生比例为35%,严重影响产品的密封及使用功能。漏气位置见图14。
图14 M6螺纹孔和高压润滑油道串漏位置 高压润滑油道形状复杂,直径为φ6 mm的油道无法出抽芯,需要加工完成,导致壁厚为15 mm的油道区域,内部产生缩松、缩孔缺陷,而M6螺纹孔和高压润滑油道最近距离为15.4 mm,容易发生串漏。针对缩松易发生泄漏位置,采用挤压工艺,毛坯凸台直径为14 mm,挤压销针设计为φ6 mm,挤压销针套为φ12 mm,挤压行程为15 mm,对缩松、缩孔缺陷有所改善,但是由于局部厚大,挤压销直径小,传递的铝液补缩能力不能够完全解决该缺陷,导致串漏[4]。改进前挤压销设计见图15。
图15 改进前挤压销设计 通过修改毛坯设计,凸台直径由原来φ14 mm增加至φ22 mm,挤压销针改为φ14 mm,挤压销针套为φ20 mm,挤压行程为15 mm,见图16。措施实施后,产品内部质量良好,没有发生泄漏。
图16 改进后挤压销设计
3、结论
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